洛陽(yáng)分公司蠟油加氫處理裝置自2009年5月開工以來(lái),由于油品質(zhì)量的需要,裝置一直處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。在一年多的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,裝置負(fù)荷在90%~100%水平運(yùn)行時(shí),列管式自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器反沖洗周期可以控制在6 h設(shè)計(jì)值以上,但如果負(fù)荷在105%~110%水平運(yùn)行時(shí),反沖洗過(guò)濾器反沖洗周期明顯縮短。尤其是在2010年7月1日,蠟油加氫處理裝置原料性質(zhì)發(fā)生波動(dòng)后,反沖洗過(guò)濾器反沖洗周期更是縮短到不到20 min?,F(xiàn)場(chǎng)利用蒸汽線進(jìn)行多次強(qiáng)制反吹,效果不佳。7月6日,裝置降量至210 t/h運(yùn)行。
我公司工程師將自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器A列過(guò)濾器拆開清洗濾芯。濾芯拆開后,發(fā)現(xiàn)約翰遜網(wǎng)外表面沒(méi)有大顆粒的雜質(zhì),有一層黏稠狀黑色油污。
用新鮮水進(jìn)行反吹操作模仿,濾芯明顯反吹不暢。對(duì)反沖洗過(guò)濾器濾芯表面黑色油污進(jìn)行分析,結(jié)果為焦粉、重油混合物,并含有膠質(zhì)。該黑色混合物用柴油清洗后,溶解脫落。
拆卸的10組反沖洗過(guò)濾器濾芯經(jīng)過(guò)堿煮和外表面清潔,去除濾芯表面黑色油污后,再次用新鮮水反沖洗,濾芯反沖洗和過(guò)濾情況明顯好轉(zhuǎn)。
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